一、前言
某大型石化公司先后建设了多套丙烯腈装置,成为国内主要丙烯腈生产基地。最新建设的丙烯腈装置脱氢氰酸塔釜液泵P-l18,出口压力0.3~0.4MPa,工作温度75℃,输送介质为含少量极度危害介质的剧毒丙烯腈(沸点77.3℃),介质的特殊性质决定了其零泄漏的基本工作工艺要求。
二、故障现象
P-118泵为国际知名流体机械公司的进口离心泵,原装轴封选用约翰克兰5620P型集装机械密封,采用Plan11+PLAN52辅助密封冲洗方案(见图1、图2)。
Plan11+Plan52方案,是串联式机械密封,前一道密封靠泵送介质本身去冲洗,后一道采用密封液冲洗,当第一道密封泄漏时,会泄漏到后面一道密封中,随之Plan52虹吸罐中液位升高,压力也随之升高,压力开关随之报警,总之Plan52就是前面Plan11一道保护性的密封,使泵运行更可靠。通过逆向工程国产化,曾用过弹簧串联机械密封和波纹管面对面双端面机械密封,但是使用效果都不好。
先后曾经出现以下问题:
(1)密封采用循环水,洁净度不够 不管弹簧还是波纹管密封,外侧密封都是软对硬的端面配对,一旦杂质进入密封端面,会使摩擦副受损,导致密封失效。另外如果从第一道密封泄漏介质具有聚合的特性,杂质可能会加剧介质聚合,聚合物会影响机封的使用性能。
(2)摩擦副散热效果不好 以前波纹管失效密封曾发现金属变色问题,这应该是温度过高所致。波纹管机封安装的径向尺寸太小(小腔密封),无法设计将缓冲液引向机封端面的导流及泵送循环结构,缓冲液起不到带走摩擦热、搅拌热的降温作用。
(3)循环管路不畅,循环效果不好 弹簧串联密封的外侧密封靠泵送环带动缓冲液循环带走热量,泵送环产生的压头有限,循环管路的管径细小产生的程阻大,会导致缓冲液循环不畅,甚至不循环,起不到给密封循环降温的作用。
三、优化方案
1.采用PLAN54密封方案